硅碳棒爐口溫度與電耗關(guān)系
針對(duì)上述電耗高的原因,首先應(yīng)從降低硅碳棒爐口溫度人手,對(duì)還原劑的含碳量、粒度、蘭炭和冶金焦的配比,粒度配比和硅石的Si姚含量,粒度要求等物料組合進(jìn)行一系列的優(yōu)化選擇。目前生產(chǎn)上己采取了一系列措施,跑火刺火現(xiàn)象大為減少,硅碳棒爐口溫度有明顯下降。硅碳棒爐口溫度與電耗關(guān)系見(jiàn)表2。
由表2知,1號(hào)硅碳棒爐的硅碳棒爐口溫度降低65.5 C;電耗降低838.9kWh八,從1800kVA礦熱硅碳棒爐和稀土一廠6號(hào)1800kVA礦熱硅碳棒爐看,硅碳棒爐口溫度降低620C;電耗降496.9kWh八。符合硅碳棒爐口溫度低,電耗也低的規(guī)律。
在設(shè)備上加強(qiáng)管理,嚴(yán)格操作制度,并對(duì)2號(hào)硅碳棒爐母線進(jìn)行改造,消除了經(jīng)常燒母線的事故,減少了熱停硅碳棒爐時(shí)間。提高了設(shè)備作業(yè)率,設(shè)備作業(yè)率由92%提高到95 0,大大地減少了無(wú)效熱損。在調(diào)動(dòng)積極性方面,通過(guò)經(jīng)濟(jì)手段,加大考核力度,從而使硅鐵合金單位電耗降低587kWh/t,為公司創(chuàng)造效益187.84萬(wàn)兀。
礦熱硅碳棒爐節(jié)電攻關(guān)已經(jīng)取得了很大成績(jī),但是筆者通過(guò)熱平衡測(cè)試結(jié)果分析及生產(chǎn)實(shí)際情況調(diào)查研究,提出以下幾方面改進(jìn),電耗將能進(jìn)一步降低。
(1)加強(qiáng)原料凈化,選出最佳物料配比值精細(xì)用料是硅鐵節(jié)能的中心環(huán)節(jié),是擴(kuò)大柑禍的保證。精細(xì)用料是指原料主成分高、雜質(zhì)低、塊度適宜和良好的物理性能。硅石要精選,水洗減少雜質(zhì);焦炭固定碳含量高、灰分低、水分波動(dòng)小、比電阻大、氣孔率高、反應(yīng)性能好、具有一定粒度和強(qiáng)度。在有條件的情況下,應(yīng)選出最佳物料配比值。為了保證焦炭比電阻,應(yīng)增加比電阻測(cè)試項(xiàng)目,通過(guò)比電阻測(cè)定分析,為生產(chǎn)節(jié)電提供科學(xué)依據(jù)。
(2)普通銅管銅瓦改為直冷式銅瓦,普通電纜改為大載面水冷電纜新型空腔銅瓦采用純銅直接鑄成,水冷面積大,冷卻效果好。用大截面水冷電纜代替普通散裝電纜。由于銅的電阻值與溫度幾乎是線性關(guān)系,電阻溫度系數(shù)較大,當(dāng)溫度升高1 C'時(shí),其阻值要增加0.430/,良好的冷卻,降低了電阻,減少了熱損失,起到節(jié)電的效果。此外,新型銅瓦壽命比老式提高6一10倍,水冷電纜壽命可提高3-4倍。zsrider.com
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