高溫電滬的硅碳棒因采用了新式的電器連接和遮擋的方法
綜上所述,高溫電滬的硅碳棒因采用了新式的電器連接和遮擋的方法,大大減少了硅碳棒兩端的接觸電阻值,且不會增大硅碳棒的輸出電功率而損壞電滬,更不會出現(xiàn)燒熔燒壞夾2,同時也不會發(fā)生配電箱內(nèi)硅碳棒電器連接的導(dǎo)線、螺桿、螺母等氧化加劇的現(xiàn)象。因此,改進后的硅碳棒的電器接觸方式,省時、省電、節(jié)資。我廣曾先后改裝了sakvv和14kW高溫電爐各1臺,SkW高溫電爐3臺,總什設(shè)備投資費用30a元左右。而節(jié)約的硅碳棒、大修費、節(jié)省的電費合計達上萬元,同時提高了設(shè)備在工作中的可靠性,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。改進方法簡單,經(jīng)濟效益顯著。
目前常用于硫酸生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)化工序開停車、催化劑升溫預(yù)熱的設(shè)備有管殼式熱交換器、感應(yīng)電爐、硅碳棒電熱爐、電熱管電爐等。但以上幾種設(shè)備都不同程度地存在一些不足之處。
轉(zhuǎn)化升溫用預(yù)熱設(shè)備,無論何種結(jié)構(gòu),都必須滿足工藝方面的要求:能長時間連續(xù)運行,熱效率高,耐高溫,不漏氣,對環(huán)境無污染,操作和檢修方便。
山西省祁縣磷肥廠年產(chǎn)1萬噸硫酸裝置于1976年7月投產(chǎn),為一轉(zhuǎn)一吸水洗流程。其轉(zhuǎn)化預(yù)熱設(shè)備最初采用以煤作熱源的管殼式熱交換器,列管選用必51X3.5無縫鋼管,不到2年無縫鋼管下部因高溫氧化被燒斷,而致整臺設(shè)備報廢。換用感應(yīng)電爐,電爐絲需每年更換一次。又換用硅碳棒電熱元件,兩端必50 X 500接線段,中間發(fā)熱段必30 X 1200,溫度都在1000℃以上,升溫快。但其兩端接線段因熱脹而致漏氣,密封無法解決,對環(huán)境污染嚴重。
祁縣磷肥廠日后在新擴建的年產(chǎn)2萬噸硫酸裝置中,轉(zhuǎn)化預(yù)熱設(shè)備選用電熱管發(fā)熱元件。開車運行不到1年就出現(xiàn)電熱管因高溫氧化而斷管一些電爐絲燒斷,U形電熱管變形嚴重,因無法更換,只好另置整臺設(shè)備。
究其原因,筆者認為此種電熱管的結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,不適應(yīng)硫酸轉(zhuǎn)化升溫需較長時間連續(xù)運行的要求。電熱管結(jié)構(gòu)為間接換熱,管外壁設(shè)計溫度為500℃,而電爐絲溫度則遠高于Soo C,電爐絲發(fā)出的熱量不能即時被帶走而致燒斷,熱效率也較低。碳鋼管經(jīng)受不住長時間的高溫氧化、氧化鐵皮一層層地脫落而斷管。不銹鋼管耐高溫氧化,但解決不了電爐絲使用壽命短的問題。
故此,筆者在該2萬t/a硫酸裝置的升溫電爐上,對內(nèi)部的電熱元件進行了改造。改進后的電爐完全克服了以上幾種電爐的缺點。1987年6月投入運行,至今已7年,仍在使用?,F(xiàn)將全新的改進型電爐設(shè)計情況分述如下。http://zsrider.com/
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